201車(chē)間順利完成轉型全分離11000t廢水除油器搬遷改造(3)(1)
時(shí)間:2025-05-20
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科研技改穩推進(jìn),降本增效譜新篇——201車(chē)間順利完成轉型全分離11000t廢水除油器搬遷改造
近年來(lái),隨著(zhù)生產(chǎn)工藝的持續改進(jìn)和產(chǎn)能的逐步擴大,201車(chē)間在萃取過(guò)程中有機單耗居高不下成為車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中的重大難題。
自11000噸/年萃取生產(chǎn)線(xiàn)與碳酸氫鎂項目成功銜接,硫酸鎂廢水和二氧化碳的循環(huán)利用得以實(shí)現,顯著(zhù)提升了稀土資源利用率和產(chǎn)品質(zhì)量。然而,硫酸鎂廢水循環(huán)量較之前增加了3倍,以及萃取過(guò)程中稀釋劑使用量的變化,廢水中含油量上升。前端設計的三臺廢水除油器受到硫酸鈣飽和的影響,無(wú)法連續穩定運行,導致廢水中溶解的油無(wú)法有效回收。這一問(wèn)題不僅造成下游工序中有機單耗居高不下,還對廢水處理工序產(chǎn)生了不良影響。因此,解決廢水中溶解油的回收問(wèn)題成為關(guān)鍵,對除油器進(jìn)行優(yōu)化改造迫在眉睫。
面對這一挑戰,201車(chē)間于今年年初組織黨員干部和技術(shù)骨干成立攻堅小組,積極探索解決方案。經(jīng)過(guò)討論并上報公司審批同意后,車(chē)間決定重新規劃設備布局,對除油器進(jìn)行搬遷,并進(jìn)行工藝流程優(yōu)化改造,將低含量硫酸鈣的鎂皂廢水作為循環(huán)鼓泡劑引入氣浮除油器。這一創(chuàng )新設計有效解決了除油器結垢問(wèn)題,有效解決了其運行不穩定的“頑疾”,確保設備能夠穩定高效運行,充分發(fā)揮其應有的效能。
今年4月,在團隊成員的共同努力下,11000t廢水除油器順利完成搬遷與工藝流程改造,目前已經(jīng)投入運行,有效減輕了后端廢水廢渣處理流程的負擔,每月可回收有機15立方米,創(chuàng )造經(jīng)濟效益30萬(wàn)元。
此次改造不僅是一次設備的搬遷與優(yōu)化,更是車(chē)間通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新實(shí)現效益提升的堅定實(shí)踐。下一步,201車(chē)間將以科研技改為核心抓手,深入貫徹落實(shí)降本增效戰略方針,全面優(yōu)化生產(chǎn)管理效能,重點(diǎn)圍繞工藝流程改進(jìn)與技術(shù)創(chuàng )新,提升有機物回收效率,精準化成本控制,實(shí)現資源利用最大化,確保各項成本指標穩中有降。