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清涼“智”造破高溫困局——201車(chē)間順利完成碳酸氫鎂制備及硫酸鎂廢水回用降溫改造項目

時(shí)間:2025-05-27

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當夏日熱浪席卷而來(lái),制約碳酸氫鎂制備工藝的“溫度考驗”隨之升級。201車(chē)間碳酸氫鎂制備及硫酸鎂廢水回用降溫改造項目順利完成,新增涼水塔高效投入使用,精準破解碳酸氫鎂制備過(guò)程中的“高溫”困境,實(shí)現生產(chǎn)單耗顯著(zhù)降低,為綠色高效生產(chǎn)注入“清涼動(dòng)力”。

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在碳酸氫鎂項目運行中,溫度是穩定碳酸氫鎂濃度的關(guān)鍵。項目設計階段采用“工業(yè)冷凍機+列管換熱器”的方法對氫氧化鎂漿液進(jìn)行二次降溫,但存在列管換熱器易堵塞、工業(yè)冷凍機運行成本高的問(wèn)題。隨著(zhù)產(chǎn)能提升,碳化塔溫度無(wú)法滿(mǎn)足工藝要求,供204工序的硫酸鎂廢水也需降溫處理。為找到有效的降溫解決方案,車(chē)間技術(shù)骨干團隊系統梳理了降溫關(guān)鍵程序,提出碳酸氫鎂制備及硫酸鎂廢水回用降溫改造項目。核心措施是將冷卻氫氧化鎂漿液改為冷卻中和后的硫酸鎂廢水,并在工藝前端新增一臺涼水塔,對硫酸鎂廢水進(jìn)行針對性冷卻,從而降低體系的整體溫度。

5月中旬,新增涼水塔正式投入使用,成功解決了碳酸氫鎂制備的溫度難題,確保了碳化塔中碳酸氫鎂濃度的穩定。通過(guò)新舊兩套涼水塔的組合降溫,體系溫度從45℃降至32℃,有效抑制了碳化塔內的高溫副反應,解決了列管換熱器堵塞問(wèn)題。二氧化碳單耗下降4.8%,年經(jīng)濟效益達36萬(wàn)元。同時(shí),停用工業(yè)冷凍機后,每年可節省電費150萬(wàn)元。

此次項目改造,不僅是設備的新增,更是車(chē)間在碳酸氫鎂制備降溫技術(shù)上的重大突破。下一步,201車(chē)間將繼續以技術(shù)創(chuàng )新為引擎,聚焦工藝流程優(yōu)化與精準化成本管控,向著(zhù)資源利用最大化的目標全速邁進(jìn),讓每一次技術(shù)改造都成為降本增效的“硬核支撐”!